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油箱厂:巧用材料降成本

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作者: 来源: 发布时间:2008年11月17日 点击数:
 

        最近,油箱厂的员工们个个都很高兴,因为在3月的挖潜月中,油箱厂被集团评为“挖潜先进单位”,而使得工厂得奖的主要原因在于技术创新,他们巧妙地运用了钢材,降低了原材料的成本,为工厂省了很多“银子”。

        究竟他们是如何巧妙地运用钢材的呢?这其中又遇到了哪些困难?如今,这项技术又为工厂降低了多少成本呢?

        带着许多疑问,记者访问了油箱厂的几位相关负责人,从他们那里了解到,从这项技术的构思、试验到形成,这个过程并不是一帆风顺的。据油箱厂负责人程伟刚介绍,由于油箱的原材料钢材在不断地涨价,而钢材的上涨给工厂的供应、销售各部门都带来了困扰,厂部人员一直聚集在一起研究降低成本的办法,终于,在3月初,有人提出了更换油箱上壳钢材的建议,但是随之而来的问题不断,用哪一种钢材来替代现在的上壳材料成了最大的问题。

        技术人员又开始了探索和试制。经研究,可以采用下壳材料替代上壳材料,首先,运用的是其中的一种下壳材料08铝钢材,试压了几张之后,发现用这种钢材做上壳材料行不通,因为它的伸展性能不够,经机器压制后几乎都爆裂了。第一次试制失败后,厂部的技术人员并没有放弃,而是继续探索,试验另一种上壳钢材,叫做带钢SPCD,第一次试验的时候,剪了10张,经过机器压制,全部可用,压制出来的模子也很正常。第二次试制终于成功了,工厂的人员都很高兴,但是为了保证这种钢材确实能够代替原来的钢材,技术人员再次试压了20张,除了个别上壳有些瑕疵之外,其他均正常。经过反复几次的试验,终于验证了原来的下壳材料带钢SPCD可以用做上壳材料。

        在试验成功之后,厂部立即做出决策,更换部分油箱的上壳材料,于是,供应部分马上联系钢材配套单位,把一部分钢材运了过来,工厂的压制车间开始压制带钢SPCD,把钢材压成油箱的上壳。从4月10日起压制,到现在已经有2000多只油箱采用现在这种钢材的上壳,市场反馈良好。

        据压制车间的吴晓东主任说,原先的上壳材料邯钢SPCD与现在的上壳材料带钢SPCD的价格每吨相差400元,按照工厂每天使用3吨来算的话,改进之后,每天可以节约1200的成本,每月可节约36000元。

后记:油箱厂的这项创新不仅为工厂降低了大量的材料成本,而且为工厂争取到了“挖潜先进单位”的荣誉。当记者问及谁是这项创新的功臣时,没有哪一个人肯居功,每个人都这么说,“这是大家一起努力的结果”。就是这么一个团队,他们谦虚谨慎、大胆尝试、勇于开拓,精诚合作,为工厂的发展不断地努力着,他们对待工作的坚持不懈和创新拼搏的精神,不就是我们需要学习的吗?

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